文章摘要
聂小勇,谭永发,谢世坤,何君儒,刘伟强.某新能源汽车后副车架疲劳失效分析与优化[J].井冈山大学自然版,2020,41(5):59-65
某新能源汽车后副车架疲劳失效分析与优化
FATIGUE ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF A NEW ENERGY VEHICLE REAR SUBFRAME
投稿时间:2020-03-28  修订日期:2020-07-13
DOI:10.3969/j.issn.1674-8085.2020.05.011
中文关键词: 后副车架  失效  模态  强度  疲劳  优化
英文关键词: rearsubframe  failure  modal  strength  fatigue  optimization
基金项目:国家自然科学基金(51165010);江西省自然科学基金项目(20181BAB206028);江西省教育厅科学技术研究项目(GJJ160732,GJJ170651)
作者单位
聂小勇 江西江铃新能源汽车有限公司, 江西, 南昌 330052 
谭永发 江西江铃新能源汽车有限公司, 江西, 南昌 330052 
谢世坤 井冈山大学机电学院, 江西, 吉安 343009 
何君儒 江西江铃新能源汽车有限公司, 江西, 南昌 330052 
刘伟强 井冈山大学机电学院, 江西, 吉安 343009 
摘要点击次数: 1540
全文下载次数: 2135
中文摘要:
      为了解决某新能源汽车后副车架台架试验的疲劳失效问题,首先基于Hypermesh软件建立后副车架有限元模型;其次分别对其进行刚度分析、强度分析和疲劳分析。结果表明:其模态小于目标值;其最大应力小于材料屈服;其本体及其焊缝的最大损伤值超出目标值,最大损伤位置与失效位置相同。然后,通过填充其漏液孔进行结构优化,优化之后其各项性能均能够满足设计要求。最后对其优化方案进行台架试验验证,满足台架疲劳要求。
英文摘要:
      To solve the fatigue failure problem of new energy vehicle rear subframe, Firstly, we establish rear subframe model based on Hypermesh software. Secondly, we analyze its stiffness performance, strength and fatigue. The results show that the model is less than the target value, its maximum stress value is less than the material yield, the maximum damage value of the body and its weld exceed the target value, the location of maximum damage is the same as the failure location. Then, we optimize the structure of rear subframe through filling the leakage hole.By this method, all the performance can meet the design requirements. Lastly, we verify the optimization method through bench strength test, and it can meet bench fatigue requirement.
查看全文   查看/发表评论  下载PDF阅读器
关闭